TXT und Automation Robots
Verfasst: 01 Jan 2015, 17:45
Hallo zusammen
Habe den TXT Controller zusammen mit Automation Robots erworben und habe gleich mal Problem ...
Hab mal den einfachen Greifer gebaut und das beiliegende Beispielprogramm Greifroboter2 starten wollen.
Erst mal laufen die Motoren bis zu den Anschlagschaltern korrekt ... ist sozusagen die Kallibrierung ... stellen auf Anfang.
Dann bleibt es aber gleich hängen, wenn Motor 3 eine Distanz laufen soll und das Programm dann wartet, dass die Anzhal Steps erledigt wurde. Dort wird genau der EIngang ME3 getestet, ob er auf 1 geht.
Nach langem Probieren habe ich an dieser Stelle mal auf ME2 (!!!) statt ME3 getestet (obwohl an C2 nichts angeschlossen ist)... und siehe da, dann lief es an dieser Stelle korrekt durch! Dann kommt der Motor 3 wieder ins Spiel ... und wieder hängt es an ähnlicher Stelle ...
Habe dann dort auch auf ME2 getestet ... kein Erfolg ... logisch ... nach dem letzten Test wurde Motor 2 (der gar nicht exitiert) keine Distanz vorgegeben und dann ist der Wert von ME2 auch nicht zurückgesetzt. Also VOR dem zweiten Lauf des Motors 3 einen Dummy Distanzlauf für den nicht existierenden Motor 2 eingebaut ... und dann ging es auch hier korrekt weiter. Und nun der dritte Lauf des Motors 3 mit nachfolgeden Test auf ME3 (!!!!!) und der funktioniert !!!! ?????
Bin ziemlich verwirrt ... irgendwas stimmt da überhaupt nicht.
Auch schade, dass das Menu der Firmware nicht so ist, wie im Manual beschrieben ...
Hier wurde mal wieder ein Produkt unter Zeitdruck auf den Markt geworfen, das nicht fertig ist ... Schade ....
Habe den TXT Controller zusammen mit Automation Robots erworben und habe gleich mal Problem ...
Hab mal den einfachen Greifer gebaut und das beiliegende Beispielprogramm Greifroboter2 starten wollen.
Erst mal laufen die Motoren bis zu den Anschlagschaltern korrekt ... ist sozusagen die Kallibrierung ... stellen auf Anfang.
Dann bleibt es aber gleich hängen, wenn Motor 3 eine Distanz laufen soll und das Programm dann wartet, dass die Anzhal Steps erledigt wurde. Dort wird genau der EIngang ME3 getestet, ob er auf 1 geht.
Nach langem Probieren habe ich an dieser Stelle mal auf ME2 (!!!) statt ME3 getestet (obwohl an C2 nichts angeschlossen ist)... und siehe da, dann lief es an dieser Stelle korrekt durch! Dann kommt der Motor 3 wieder ins Spiel ... und wieder hängt es an ähnlicher Stelle ...
Habe dann dort auch auf ME2 getestet ... kein Erfolg ... logisch ... nach dem letzten Test wurde Motor 2 (der gar nicht exitiert) keine Distanz vorgegeben und dann ist der Wert von ME2 auch nicht zurückgesetzt. Also VOR dem zweiten Lauf des Motors 3 einen Dummy Distanzlauf für den nicht existierenden Motor 2 eingebaut ... und dann ging es auch hier korrekt weiter. Und nun der dritte Lauf des Motors 3 mit nachfolgeden Test auf ME3 (!!!!!) und der funktioniert !!!! ?????
Bin ziemlich verwirrt ... irgendwas stimmt da überhaupt nicht.
Auch schade, dass das Menu der Firmware nicht so ist, wie im Manual beschrieben ...
Hier wurde mal wieder ein Produkt unter Zeitdruck auf den Markt geworfen, das nicht fertig ist ... Schade ....